車底防音膠在噴涂過程中缺陷的研究與防治
日期:2020-04-11 09:55:38 / 人氣:826
車底防音膠在噴涂過程中缺陷的研究與防治
丁太節(jié),劉瀟鍵,張承夏
(福建奔馳汽車有限公司,福州 350119)
0 引言
汽車底盤涂裝工藝中,為緩沖汽車高速行駛時(shí)沙、石等各種物體對底盤的沖擊,提高底盤的抗腐蝕能力,延長使用壽命,降低車內(nèi)噪音,改善乘員的舒適性,通常會(huì)在底盤噴涂防音膠。隨著自動(dòng)化噴涂技術(shù)的普及,大多數(shù)汽車工廠已經(jīng)采用機(jī)器人進(jìn)行底盤噴涂,雖然較傳統(tǒng)手工噴涂而言,機(jī)器人噴涂霧化扇面均勻、效率高、節(jié)約涂料,但由于膠生產(chǎn)材料、運(yùn)輸、現(xiàn)場噴涂溫濕度、設(shè)備等的影響,難免會(huì)出現(xiàn)膠泡等缺陷問題,直接影響到涂膠質(zhì)量、美觀,增加整修工時(shí)、材料耗用,導(dǎo)致生產(chǎn)停線。因此對底盤噴膠產(chǎn)生的膠泡等缺陷問題的管控與預(yù)防尤為重要。
1 防音膠材料及噴涂工藝
1.1 防音膠介紹與工藝制造
在高級商用MPV車型中底盤噴膠覆蓋率達(dá)90%以上,而其中防音膠噴涂更是占比60%以上,標(biāo)準(zhǔn)膜厚1 500~2 500 μm。
防音膠主要成分有樹脂,增強(qiáng)膠韌性、抗沖擊性;碳酸鈣,提升膠體強(qiáng)度;增塑劑,調(diào)節(jié)膠料流動(dòng)性和PVC。使用過程主要管控參數(shù)見表1所列。
1.2 防音膠噴涂工藝
防音膠的底盤噴涂采用機(jī)器人噴涂,主要作業(yè)于防火墻、駕駛艙和底盤等位置,供膠系統(tǒng)包括氣動(dòng)泵、連接過濾器、輸膠主管道(與膠槍連接),供膠泵一主一輔。
在傳統(tǒng)涂裝工藝中,底盤防音膠的單臺耗量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于車身鈑金縫密封膠耗量,為了最大化滿足駕駛艙的舒適性和底盤抗性,在達(dá)到防音膠覆蓋性能的同時(shí),需要管控機(jī)器人噴槍的角度、弧度、速度等,并適當(dāng)調(diào)整壓力以實(shí)現(xiàn)最佳噴涂狀態(tài)。
2 噴涂缺陷描述
針對防音膠在生產(chǎn)現(xiàn)場使用過程中頻發(fā)的膠泡缺陷進(jìn)行研究,缺陷主要表現(xiàn)為過中涂烤爐后出現(xiàn)膠泡,影響功能使用,其中個(gè)頭較大的膠泡需要割開重新噴涂。一方面耗費(fèi)許多整修工時(shí),另一方面,數(shù)量過多,車子堵在中涂烤爐,造成漆面問題,二次損傷。所以膠泡問題的解決刻不容緩,缺陷情況如下:
時(shí)間:2019年7月入夏以來,開始連續(xù)出現(xiàn)周一進(jìn)線車存在膠泡問題。
規(guī)律:調(diào)查統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),所有問題車輛均是在周五噴完膠未經(jīng)中涂烤爐烘烤,停線2天,到周一進(jìn)烤爐烘干后出現(xiàn)膠泡。
位置:集中出現(xiàn)在底盤、左右后輪弧、中座艙底部。
現(xiàn)象:每臺車起泡數(shù)量少則10個(gè)以內(nèi),多則近100,數(shù)量極不穩(wěn)定,并且成批量性存在,平均每個(gè)膠泡整修耗時(shí)15 s左右,通常需要停線進(jìn)行整修,耗費(fèi)巨大人力、物力和時(shí)間。割開氣泡查看后發(fā)現(xiàn),內(nèi)部膠面呈空心蜂窩狀。
3 原因分析
圍繞人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面討論,列舉出主要可能造成的原因并進(jìn)行分析,魚骨分析見圖1。

3.1 人員
人員方面從泵房上膠到機(jī)器人噴膠全程工作人員均穿密封連體服,并且底盤屬于吊掛作業(yè),所以排除人員流汗喝水等誤操作影響防音膠性能的可能性。
3.2 材料
3.2.1 膠批次不良
在車間第一次出現(xiàn)起泡現(xiàn)象時(shí),便將信息反饋至膠材料廠商駐場人員,并把問題帶回給膠材料生產(chǎn)部進(jìn)行研究,同時(shí)我們對不同批次的防音膠進(jìn)行了噴板測試,廠商反饋該批次生產(chǎn)過程中并未出現(xiàn)問題,并且所用原料也同其他批次無異。
而我們在新批次噴板時(shí)間測試過程中同樣發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)情況,一是在噴完板擺放32 h以內(nèi)(模擬放假一天停線時(shí)間)基本沒有起泡,而噴完板擺放超過56 h(模擬放假兩天停線時(shí)間)時(shí)出現(xiàn)起泡現(xiàn)象。
結(jié)論:膠批次并非造成起泡現(xiàn)象的主要原因,而擺放時(shí)間有可能造成起泡現(xiàn)象。
3.2.2 車身不良
車身不良指的是車輛在過完電泳之后,底盤殘留電泳漆未烘烤,或是電泳漆膜存在流痕,對噴膠造成了影響。
針對這一現(xiàn)象,對進(jìn)入機(jī)器人噴涂站的車輛底盤排查了50臺,均未發(fā)現(xiàn)電泳漆未烘烤車輛,只有不到10臺出現(xiàn)輕微電泳流痕,并且跟蹤這些車輛,均未出現(xiàn)起泡現(xiàn)象。
結(jié)論:電泳漆和流痕并非造成起泡的原因。
3.3 機(jī)器
3.3.1 膠泵空打
目前膠房負(fù)責(zé)打防音膠的泵共有2個(gè),一主一輔,膠泵壓盤通過擠壓桶內(nèi)防音膠,從壓盤中間管路將膠抽出進(jìn)入膠道,最終輸送至機(jī)器人噴槍,當(dāng)出現(xiàn)原膠混入空氣或是壓盤與膠面未完全貼合等情況時(shí)就會(huì)產(chǎn)生空打,將空氣與膠共同抽入管道,據(jù)統(tǒng)計(jì),平均每天會(huì)出現(xiàn)3~4次的空打現(xiàn)象,膠中混入的空氣同樣成為起泡的懷疑對象。針對空打造成起泡的現(xiàn)象進(jìn)行分析。
泵將空氣打入管路至機(jī)器人噴槍噴出,共有可能產(chǎn)生兩種情況, 1)在噴膠作業(yè)過程中噴出氣體,該情況會(huì)出現(xiàn)炸膠現(xiàn)象,跟蹤記錄證明炸膠下噴車不會(huì)出現(xiàn)整車膠泡情況;2)在起噴時(shí)候噴出氣體,則氣體會(huì)隨著噴車之前的排膠一同排掉,同樣不會(huì)出現(xiàn)起泡情況。
另一方面通過人員記錄每天空打的次數(shù)與時(shí)間,跟蹤車輛直到出現(xiàn)下一次膠起泡為止,進(jìn)行對比。跟蹤試驗(yàn)證明,起泡的時(shí)間與泵空打的時(shí)間也并不吻合。
結(jié)論:泵空打?qū)ζ鹋莸挠绊懖淮蟆?/span>
3.3.2 中涂烤爐
中涂烤爐為膠噴上車身后經(jīng)過的第一道烤爐,在膠的成型作用中起著至關(guān)重要作用,我們查找了起泡車輛進(jìn)入中涂烤爐的時(shí)間段爐溫曲線,烤爐內(nèi)部8個(gè)點(diǎn)位爐溫曲線均在防音膠標(biāo)準(zhǔn)烘烤窗口內(nèi),符合膠正常使用條件。
結(jié)論:烤爐并非造成起泡的原因。
3.4 方法
噴膠手法不良同樣可能導(dǎo)致防音膠起泡現(xiàn)象。
目前車間內(nèi)底盤噴涂均為機(jī)器人噴涂作業(yè),噴涂參數(shù)與工藝均未改變,并且出現(xiàn)起泡現(xiàn)象時(shí)間段,機(jī)器人也沒有故障,所以若機(jī)器人噴涂工藝存在問題,則底盤所有問題均可能存在問題,與實(shí)際情況不符。
結(jié)論,噴膠工藝并非造成起泡的原因。
3.5 環(huán)境
3.5.1 膠受潮
擺放環(huán)境中的溫濕度較高等會(huì)導(dǎo)致膠受潮,烘烤時(shí)水分蒸發(fā)成氣體,鼓出呈膠泡形態(tài)。針對這一原因的排查,同樣進(jìn)行了模擬噴板測試,在噴板之后將水滴入膠內(nèi),再進(jìn)行烘烤,測試結(jié)果與實(shí)際起泡情況基本吻合,擺放32 h以內(nèi)噴板沒有起泡,而超過56 h的噴板幾乎均產(chǎn)生起泡。受潮現(xiàn)象符合膠泡割開內(nèi)呈程蜂窩狀氣孔現(xiàn)象。
結(jié)論,膠受潮對起泡存在影響。
3.5.2 膠受污染
在噴涂過程中混入了某些雜質(zhì),導(dǎo)致了起泡情況,通過對生產(chǎn)現(xiàn)場的研究觀察,認(rèn)為有兩種可能混入膠內(nèi)造成污染的情況,并分別對兩種情況進(jìn)行了模擬試驗(yàn)。
1)增塑劑污染。在清洗濾芯時(shí)未將增塑劑排放干凈,殘留管路內(nèi),噴膠時(shí)被不定時(shí)帶出,造成污染。針對這一情況,我們在膠內(nèi)加入增塑劑進(jìn)行了噴板測試,測試情況外觀沒有起泡,切割截面正常。
2)凡士林污染。用于吸附空氣灰塵的凡士林不小心粘到膠上造成污染,同樣在膠內(nèi)加入凡士林進(jìn)行了噴板測試,測試結(jié)果同樣為外觀正常,沒有起泡
結(jié)論,膠受污染并非造成起泡的原因。
通過上述分析,可以將造成起泡的主要原因鎖定在擺放時(shí)間過長和膠受潮兩個(gè)方面,通過繼續(xù)對擺放時(shí)間和溫濕度兩個(gè)方面分析,得到進(jìn)一步結(jié)論。
3.5.3 膠受潮原因
1)涂裝車間環(huán)境溫濕度過高導(dǎo)致受潮。車間內(nèi)部的環(huán)境溫濕度為膠受潮最主要因素。調(diào)取了起泡車輛擺放2天的溫濕度推移表發(fā)現(xiàn),受潮周末溫度在30~36 ℃波動(dòng),平均溫度33 ℃,相對濕度在53.8%~71.3%波動(dòng),平均相對濕度為63% ,該環(huán)境下有可能造成防音膠受潮起泡。
2)防音膠生產(chǎn)環(huán)境下溫濕度過高導(dǎo)致受潮。防音膠在制造過程中同樣可能存在受潮現(xiàn)象,而這些受潮情況在長時(shí)間的停線后暴露出問題。產(chǎn)地的生產(chǎn)環(huán)境溫濕度由于時(shí)間過久難以排查,將該項(xiàng)列為后續(xù)觀察項(xiàng)目
3)膠運(yùn)輸進(jìn)入車間過程中受潮。膠制造出廠后雖全程密封,不排除輸送人員的不當(dāng)操作,以及氣候原因造成受潮。
4)膠從打入泵到機(jī)器人噴槍噴出管路之中受潮。為此特在膠打入泵之前,連接了手工噴槍進(jìn)行噴板測試,結(jié)果仍然存在起泡現(xiàn)象。
故此,將膠的生產(chǎn)環(huán)境與噴涂環(huán)境列為膠受潮起泡的主要原因。
4 對策及管控
通過原因分析可以看到,在高溫高濕環(huán)境下長時(shí)間擺放便有可能造成起泡現(xiàn)象,而本工廠處于福州,夏季處于高溫高濕狀態(tài),車間內(nèi)部周末已開給排氣進(jìn)行通風(fēng),過于苛刻的使用環(huán)境在工廠難以實(shí)現(xiàn),需要進(jìn)一步改善。
受潮現(xiàn)象的解決需要廠商與車間共同協(xié)作,及時(shí)交流,在不斷調(diào)試中尋求理想的膠類狀態(tài)。
4.1 臨時(shí)對策
4.1.1 廠商管控
1)源頭管理。膠料廠商在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行把控,模擬車間現(xiàn)場使用環(huán)境溫濕度進(jìn)行噴涂測試,保證膠料出廠完好。
2)輸送過程管理。確認(rèn)防護(hù)措施,避免運(yùn)輸途中雨水進(jìn)入。
3)膠上線管理?,F(xiàn)場換膠上線時(shí)擦拭泵浦上的冷凝水;濾芯清洗后需放置在增塑劑中浸泡,外殼用布擦干并倒置,確保膠打入泵之前沒有受潮。
4.1.2 車間現(xiàn)場管控
根據(jù)停線時(shí)間,單休的周末不做調(diào)整,雙休及以上的周末考慮UBS主線空線計(jì)劃。
1)上線前測試,針對新批次膠,模擬車間實(shí)際溫濕度、周末需要擺放的時(shí)間進(jìn)行噴板試驗(yàn),發(fā)生起泡情況時(shí)周末對UBS線進(jìn)行空線。
2)停線位置的觀察,綜合測試爬升計(jì)劃,在UBS線不同地方嘗試停車,研究不同位置因車間通風(fēng)不同而對溫濕度造成的影響。
3)冬季車間環(huán)境溫濕度均有所下降,持續(xù)測試跟蹤。
4.2 長期對策
膠料廠商和涂裝車間在不斷調(diào)試過程中尋求膠的理想化狀態(tài),使之滿足南方夏季高溫高濕的周末雙休要求;將膠桶入廠檢查包括破損、變形、漏水等情況和上線前擦拭列入日常工作范圍。
對于車間現(xiàn)場,可參考其他整車廠,在UBS噴膠和中涂之間設(shè)立小烤爐,專門針對膠類進(jìn)行烘烤,避免出現(xiàn)噴完膠后長時(shí)間無法烘烤的情況;嚴(yán)格管控供膠系統(tǒng)溫濕度,保證參數(shù)設(shè)定的合理性,并做好防護(hù)措施;定期抽檢新入廠批次料受潮情況,進(jìn)行試驗(yàn)測試測試;根據(jù)天氣變化,及時(shí)做出調(diào)整對策。
5 結(jié)語
本文通過對車間現(xiàn)場在使用防音膠底盤噴涂過程中出現(xiàn)的起泡現(xiàn)象的分析,提出了可能造成起泡缺陷的原因和管控對策,為其他膠類使用過程中可能出現(xiàn)類似情況提供排查方向。在了解、分析、排查、解決問題的過程中不斷完善生產(chǎn)系統(tǒng),達(dá)到精益生產(chǎn)的最終目的。
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